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SERVOUCS®2000过程气体分析系统

发布日期:2025-09-29

典型应用1

用户名称:云南文山铝业有限公司

安装装置:铝灰区铝灰资源化综合利用新工艺

位置:活性溶出氨法制氢管道

数量:1

工艺要求:“两段法”铝灰资源化综合利用新工艺。该工艺采用一段活性溶出+二段熟料烧结两段法生产工艺,既回收铝灰中的铝,又协同处理拜耳法氧化铝系统中的杂质, 实现了有害气体安全利用,氯氟氮元素有效控制,大幅度提高了二次铝灰综合利用效益,目的是回收铝灰中的氧化铝,利用化学工艺提取氢气供给焙烧炉燃烧使用,处理积压的铝灰。

设备名称和型号系列:过程气体分析系统 SERVOUCS2000

主机名称和型号:顺磁氧分析仪 SRVOUCS100+氢气分析仪 BAF 1102

新装或更换原因简述::一段活性溶出工艺会产生大量氨气,氨气溶液槽中需要测量氧量,防止氧量超过0.5%,从而引发爆炸,氨法制氢管道需要测量氢气含量和氢气管道中的氧含量,一方面监测氢气含量,另外一方面防止氢气管道中的氧含量超标以后发生爆炸(O20.5%),引发安全事故;

投运时间,达到效果:

201910月投产至今,铝灰区氢气分析仪含量在80%左右波动,氧量控制在0.5%以内,使用良好。

现场安装图片:

典型应用2

用户名称:云南文山铝业有限公司

安装装置:焙烧炉

位置:焙烧炉烟道烟气出口除尘器入口位置

数量:2

问题提出::1#2#焙烧炉原焙烧炉烟道烟气出口除尘器入口位置用的是德国M&C的在线CO分析仪,投用后一直运行不正常,取样探头堵塞,预处理系统取样报警,分析仪主机显示数据异常,显示面板的数据出现乱码,由于中铝集团对他们厂做了安全检查,提出要整改要求。

工艺要求:焙烧炉启炉的时候,煤气总管氧含量要求不能超过 0.5 %,燃料燃烧不完全是电除尘爆炸的主要原因,由于可燃物或可燃气体在电除尘内积存,电晕放电或温度升高而造成爆炸,所以需要监测CO的含量和O2含量,焙烧烟气温度中CO含量≤0.2%,高于0.6%,电除尘自动跳停,高于0.2%报警,焙烧炉要降低产量、降低煤气使用量、提高ID风机变频;、

型号系列:焙烧炉在线CO分析仪 SERVOUCS2000-CO

系统结构:在线CO分析仪,CO量程0-3%,带限值报警,整套设备带取样探头,预处理装置,分析系统。

投运时间,达到工艺要求效果:202110月投产至今,CO数据接入到DCS控制系统并与整个焙烧炉燃烧系统加入了自动协调控制。

      


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