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手持式烟气分析仪 GA100

发布日期:2025-06-27

典型应用1

用户名称:国能长源荆州热电有限公司

现场情况:

国能长源荆州热电有限公司反馈安装的氧化锆氧量分析仪,在机组运行中存在氧量测量数据倒挂的情况,运行怀疑数据的真实性。

检测方案:

使用朗弘GA100便携式分析仪,从氧化锆探头标气孔处用φ6接头稳固连接,直接抽取该测点探头内的烟气来测量,排除了从附近烟道预留测量孔内抽气存在漏风的可能性,且在抽气测量前,对这两种分析仪均需做标定作业,以所得的测量结果具有很强的对比性与真实性。

问题处理:

公司技术人员到达现场,将用户3号炉空预器入口氧量2、3,空预器出口氧量2、3、4,共五套氧化锆氧量分析仪,逐一使用朗弘GA100便携式气体分析仪进行检测比对,检测结果如下:

序号

机组

安装位置

检测数据

检测结果

1

3号炉

空预器入口氧量2

   

氧化锆6.93%,便携式7.35%,干、湿氧偏差0.42%,检测正常

2

空预器入口氧量3

氧化锆7.28%,便携式7.69%,干、湿氧偏差0.41%,检测正常

3

空预器出口氧量2

   

氧化锆6.77%,便携式6.97%,干、湿氧偏差0.20%,检测正常

4

空预器出口氧量3

   

氧化锆6.72%,便携式6.97%,干、湿氧偏差0.25%,检测正常

5

空预器出口氧量4

          

氧化锆6.77%,便携式7.93%,干、湿氧偏差1.16%,检测正常






用户问题分析:

1、#3号炉空预器入口氧量2、3与#3号炉空预器出口氧量2、3确定存在氧量倒挂现象,出口比入口稍微偏低一些,造成此类现象可参考以下原因分析:

①烟道漏风分布异常,空预器前漏风,入口取样点位于漏风源下游(炉膛负压区漏风(如人孔门、膨胀节密封不严),冷空气直接混入入口烟气,),导致测量值虚高。

②出口取样点未避开局部涡流(测点内附近若有钢梁、挡板、拐角,易形成涡流氧量死区)或混合流场不均区域,导致读数失真。

③炉内燃料未充分燃烧,导致入口烟气中残留大量氧气(如煤粉过粗、配风不足)。

④过量二次风未及时参与燃烧,随烟气进入空预器,导致入口氧含量异常升高。

⑤空预器自身问题,蓄热元件堵塞或积灰(空预器换热元件堵塞导致烟气流通阻力增大,局部氧分布异常、积灰可能改变烟气流场,干扰氧量测量的代表性)、空预器密封系统失效(如扇形板磨损、转子变形),导致空气侧向烟气侧泄漏。若空预器漏风集中在入口段,可能稀释入口烟气氧含量(但需结合其他因素综合判断)。

⑥有烟气再循环系统(FGR),若烟气再循环管路接在空预器入口前,低氧循环烟气与高氧燃烧烟气混合,可能导致入口氧含量升高。特殊运行工况(比如低负荷时燃烧不稳定,氧含量波动大,叠加测量误差可能显示倒挂,同时在启停阶段时,也可能存在燃料与风量匹配失调,导致氧分布异常。

⑦系统控制逻辑错误,风量控制失调(比如送风机与引风机协调不当,导致炉膛压力波动,漏风量突变,氧量闭环控制逻辑错误,错误调节风门开度)等等。

2、便携式烟气测量数据普遍比氧化锆高0.2%-1.5%左右,为干、湿氧测量原理的不同。

判断氧化锆氧量分析仪测量数据准确的方法还可通过标气验证,建议双点标定之后通入其他氧含量标气验证。同时有条件的话建议在氧化锆探头参比侧接干净无污染的仪表气。

应用总结:

GA100便携式气体分析仪,在实际应用中,经常被用于对在线式氧化锆氧量分析仪的测量数据准确性的判断。由于它可以同时测量O2和CO值,可准确判断锅炉的燃烧状况是否恶化,对锅炉运行的安全性和经济性判断起到关键作用。

典型应用2

用户名称:上海华永投资发展有限公司

设备型号:GA100

测点:CMES排放出口

现场环境:

用户在地下室有一台小型燃机发电设备,主要用来给自身办公单位供电使用。

用户需求:

因烟气排放监测设备维护成本高,费时费力且成本较高。计划关停此设备,用便携式(抽取式)烟气分析仪测取所需参数来判断是否能取代排放设备的检测功能。

应用总结:

经深圳朗弘的便携式烟气分析仪—GA100型号,测量所需NOx和SO2参数,与排放系统中的数据偏差在允许范围内,取得专业认可,随即停用排放设备,采购我司便携式烟气分析仪两套使用。


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